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小改小革 我们在行动


发布时间:

2021-10-08

矿业公司选煤厂自建矿投产以来,始终秉承着“改造提效,创新降本”的生产理念,持续不断地优化生产流程,革新生产工艺,选煤系统的生产效率越来越高,生产水平不断提升。

改造升级设备 夯实运行基础

随着服务时间的不断延伸,选煤厂设备老化,故障频发等状况不断显现。面对困难,选煤厂不等不靠,统筹安排,科学谋划,在不影响正常矿井生产的情况下,对全厂近一半的核心设备、生产工艺进行技改升级。211和212跳汰机的改造、203大块分级筛的更新、222和223渣浆泵的大修……一台台关键设备技改升级不停歇;501筛分系统改造、502破碎站系统改造、煤泥水和循环水系统收集改造、弧形筛改造……一项项重点工程有序推进,全厂设备正常开机率不断提高,设备持续运行时间纪录不断被打破,为高产出、高效率提供了强有力的保障。

完善洗选工艺 实现高效运营

面对煤炭市场的不确定性,选煤厂紧紧围绕高效运营的工作目标,找差距、补短板、求实效、抓落实。

为了不影响煤矿整体生产计划,优质、高效地完成技改任务,选煤厂早动手、早准备。今年6月份,选煤厂先后派人多次深入矿井现场对动筛车间二楼、三楼脱水筛、离心机周边空间环境做了详尽地考察测量,而后制定改造方案。面对改造设备(两台电液筛分翻板和一台皮带输送机)没有预埋基础且现场安装改造空间狭小的问题,选煤厂提前制定预案,破除墙体,拆除溜槽,克服种种困难,抢工期、争进度,通过各方密切配合,协同作战,技改工程于8月1日一次性试车成功,赢得了公司领导的充分肯定。

在当前资源紧张、煤炭入洗量不足的情况下,选煤厂认真思考,制定应对方案。今年8月初,选煤厂完成了211、212跳汰机底流管物料中的块煤回洗工程,将原闲置废旧的219、220离心脱水机拆卸移位,利用动筛车间二楼、三楼现有空间,重新安装了两套电液筛分翻板和一台胶带输送机,使两台跳汰机底流管物料中的块煤经过再次筛分后运输至小洗煤厂,通过小厂筛下307空气式跳汰机回洗,这一举措既保证了籽煤回收量,又极大地提高了籽煤产率,创造了最佳结构效益。

通过实施一系列技改工程,选煤厂月均籽煤产率比改造前1-6月平均提高了约13.84个百分点,累计增产籽煤2700吨,创收约81000元。

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